隨著對(duì)型材 的表面處理 質(zhì)量要求的不 斷提 高 . 型材表面預(yù)處理的工序得到越來(lái)越廣泛應(yīng)用 用 于型材涂漆前的清理 .清理后的型材無(wú)銹蝕物 。 露出金屬原色并且無(wú)灰塵 .但是該設(shè)備的除塵效 果一直不能令人滿(mǎn)意.一是工作時(shí)不僅車(chē)間灰塵 飛揚(yáng) 。工件清理后沾附灰塵很多。影響后面的噴 漆防銹效果 :二是噴漆小車(chē)軌道上的八塊滑塊每 天損壞 3塊 4塊 。不 能正常工作 。噴 漆工序 的小 車(chē)軌道變形嚴(yán)重:三是前、后密封室密封彈簧鋼 板橡膠簾受熱易變形 。彈丸從前、后兩端密封室 1:3飛濺出來(lái).影響工作的人員安全。通過(guò)多年來(lái) 的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)積累.將以上三種問(wèn)題成功解決如下。
1 通風(fēng)除塵的改進(jìn)
通風(fēng) 除塵的 改進(jìn)有 以下兩種 方式
(1) 加 大 除 塵 管 道 管 徑
筆者通 過(guò)多次 觀察分析 。結(jié)合 除塵通 風(fēng)計(jì)算公式,先從設(shè)備的總通風(fēng)量算起。經(jīng)計(jì)算證明總風(fēng)量及風(fēng)壓包括管道都無(wú)問(wèn)題 .經(jīng)過(guò)再次查找以及用煙氣做實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn) :吐出的煙霧在清理室體頂部很快就排出。而在清理室下部煙霧流動(dòng)很慢,由此可知 :由于設(shè) 備尾部 設(shè)高壓 風(fēng)機(jī) 用于 吹去型材上的彈丸.同時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)攜帶大量灰塵吹向清 理室內(nèi) .而清理 室內(nèi)的排風(fēng) El位 置在清理 室頂 部.在清理室上部排風(fēng)的流速較快。排風(fēng)口距離 被清理的型材大約有1.5米.在此距離內(nèi)排風(fēng)的 流速相對(duì) 明顯變慢 。攜帶的灰塵不能及時(shí)排除 . 被高壓風(fēng)機(jī)吹來(lái)風(fēng)吹向清理室的前部 。從進(jìn)口排出 這就是 灰塵飛 揚(yáng)的原 因 經(jīng)檢測(cè)清理室體頂部風(fēng)速為0.4米/秒。下部為 0.18米 /秒,風(fēng)速相差很大 。而設(shè)計(jì)風(fēng)速為 0.l3 米/秒。
要解決這個(gè) 問(wèn)題 .必須加 大此處 的風(fēng)速 。而 加 大風(fēng)量不 但要換 電機(jī) 風(fēng)機(jī)等 .管道直 徑還要 加大。成本較高。
經(jīng) 研 究 , 筆 者 決 定 將 原 有 的 排 風(fēng) El徑 縮 小 。使 0 .4 米 / 秒 的 風(fēng) 速 降 低 . 在 清 理 室 體 的 下 部 增 加一 排風(fēng) 口,用于下部風(fēng)量的排出.新開(kāi)排風(fēng)口加 縮小的原排風(fēng)13的截面積等于原排風(fēng)31截面積. 這樣電機(jī)風(fēng)機(jī)等仍可使用 經(jīng)過(guò)計(jì)算僅僅是風(fēng)機(jī) 的風(fēng)壓 增加 了 30Pa,但是仍在允許范 圍之 內(nèi)。 不影響使用。原排風(fēng) 口處的管道風(fēng)速經(jīng)計(jì)算雖稍 慢了些,但是仍在19米/秒(風(fēng)速應(yīng)在18米/ 秒 ~22 米 /秒 , 可 以 使 用 。
經(jīng)過(guò)幾年的使用 。事實(shí)證明改造效果很好 。 車(chē)間內(nèi)部不再塵土飛揚(yáng),達(dá)到環(huán)保要求,工件清理所帶來(lái)的灰塵也達(dá)到了下一步工序清理的要求。
(2)在密封室底部增加除塵風(fēng)口
經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),在尾吹風(fēng)機(jī)工作時(shí).高壓風(fēng)機(jī)在通過(guò)被清理工件的間隙吹到機(jī)器的底部 .而機(jī) 器的兩個(gè)除塵口都在機(jī)器的頂部.底部沒(méi)有除塵 口.所 以底部 的粉 塵就會(huì) 從底 部的前端 溢處 找 出原因后 .筆者在機(jī)器密封室底部增加了一個(gè)除 塵口。這樣底部的粉塵就會(huì)被除塵器吸出。改進(jìn) 后,機(jī)器的除塵效果有了很大的改觀。經(jīng)檢測(cè)達(dá)到了環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
2 噴漆小車(chē)車(chē)輪數(shù)量的改進(jìn)
型材預(yù)處理線中設(shè)有噴漆機(jī),噴漆槍安裝在噴漆車(chē)上,由八塊帶軸承的滑塊(前后兩組,各四件)帶動(dòng)噴漆車(chē)在各長(zhǎng)五米的上下兩導(dǎo)軌上做高速往復(fù)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)清理后的型材噴漆。
由于噴漆車(chē)上的八塊滑塊每天損壞3塊~4塊,不能正常工作,導(dǎo)致產(chǎn)品遲遲不能驗(yàn)收,筆者對(duì)出現(xiàn)的現(xiàn)象進(jìn)行逐點(diǎn)分析,發(fā)現(xiàn)在中間位置軸承的損壞頻率最高,而且軸承損壞的現(xiàn)象很有規(guī)律,都是軸向?qū)⑤S承拉錯(cuò)位而損壞,這一規(guī)律說(shuō)明該位置肯定存在產(chǎn)生非正常軸向力的因素。而這個(gè)問(wèn)題就在滑塊和導(dǎo)軌兩零件范圍內(nèi),經(jīng)分別檢測(cè),結(jié)果證明是上下兩導(dǎo)軌出現(xiàn)相對(duì)變形,其變形量達(dá)三毫米, (后來(lái)查明該大型焊接工件未進(jìn)行時(shí)效處理)造成滑塊軸承軸向力過(guò)大,導(dǎo)致運(yùn)行很短時(shí)間就將軸承內(nèi)套軸向拉出。
另外由于各導(dǎo)軌橫截面是圓形的,輪子與導(dǎo)軌接觸后可圍繞導(dǎo)軌旋轉(zhuǎn),就更提供了有利條件。最終,筆者提出撤掉2號(hào)、3號(hào)兩塊滑塊,將剩余1號(hào)、4號(hào)滑塊的軸承加大一個(gè)型號(hào)(加大軸承型號(hào)是為了確保承載力)。這樣符合”兩點(diǎn)成一線”的原理,也就是上述分析中提到的解決上下和旋轉(zhuǎn)定位即可。由于撤消了中間的第2、第3點(diǎn)的兩件滑塊,原有的軸向力也就自然不起作用,那么整個(gè)導(dǎo)軌工件也就完全不需要修整了。

問(wèn)題已經(jīng) 出現(xiàn) ,導(dǎo)軌由于結(jié)構(gòu)問(wèn)題不可能修 復(fù),要更換費(fèi)用太大,生產(chǎn)周期長(zhǎng), (全長(zhǎng)五 米,重約300千克,還要六米龍門(mén)刨加工)為 了找 到 合 適 的解 決 辦 法 ,筆 者 對(duì) 整 體 結(jié) 構(gòu) 進(jìn) 行 分 析,認(rèn)為該結(jié)構(gòu)屬“過(guò)定位”。“過(guò)定位”就是 定位點(diǎn)數(shù)超過(guò) 了六點(diǎn) ,出現(xiàn)多余的約束 ,那么 多余的定位點(diǎn)要么無(wú)用 .要么就起壞作用 .很 難達(dá)到恰到好處的程度 。本身就容易產(chǎn)生問(wèn)題。 何況現(xiàn) 在又出現(xiàn)變形 。要解決導(dǎo)軌 變形這個(gè) 因 素 ,完全可以采用消除過(guò)定位的辦法來(lái)解決。
按 圖 1、 圖 2 (僅 畫(huà) 出 一 端 的 輪 子 ) 分 析 : 該結(jié) 構(gòu)只需 限制上下 和圍繞 1號(hào)輪 的旋轉(zhuǎn) 兩個(gè)定 位即可。那么1號(hào)輪就可解決上下定位、4號(hào)輪 就可解決圍繞 1號(hào)輪的旋轉(zhuǎn)定位 (考慮到運(yùn)行中 的穩(wěn)定性 ,4號(hào)支撐點(diǎn)采用輪式也是可 以的 ), 在此滿(mǎn)足定位的情況下再加 2號(hào)輪、3號(hào)輪應(yīng)該 說(shuō)屬多余的了.也就是過(guò)定位了。
經(jīng)過(guò)一年多的使用.證明改造后的結(jié)構(gòu)其精度、性能、壽命完全滿(mǎn)足了使用要求 現(xiàn)在該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已應(yīng)用到其他產(chǎn)品中去該問(wèn)題的改進(jìn)為用戶(hù)減少了損失 .也挽回了更換導(dǎo)軌產(chǎn)生的費(fèi)用。
3 前 、后 密封室密封 簾材質(zhì) 改進(jìn)
前、后密封室彈丸的密封問(wèn)題。尤其是清理大型、異型工件的通過(guò)式清理設(shè)備的進(jìn)出口密封,多年來(lái)國(guó)內(nèi)整個(gè)鑄造機(jī)械行業(yè)基本都是采用由很多條組合材料組成的密封簾進(jìn)行密封(見(jiàn)圖3)。

這種密封條是在彈簧型材條上外包硫化橡膠后形成,不但成本高自身重,易下垂,而且由于橡膠硫化中的加熱,再加上使用中的頻繁碰撞擊打,所以使用時(shí)間不長(zhǎng),密封條很快就七歪八斜而且下垂,導(dǎo)致無(wú)法密封,高達(dá)73米秒的鋼丸到處飛濺。對(duì)密封條的形狀材質(zhì)進(jìn)行過(guò)多次研究,發(fā)現(xiàn)一種新型材料PC板(聚碳酸酯,耐力板),經(jīng)過(guò)折彎、拋打試驗(yàn)各方面性能都較好,耐用不變形(見(jiàn)圖4)。

該材料還可替代冷光源燈防護(hù)罩上的普通玻璃,具有透光性較好,解決了普通玻璃易碎的問(wèn)題。現(xiàn)在已經(jīng)在其他產(chǎn)品上得到采用。
我司生產(chǎn)通過(guò)式型材拋丸預(yù)處理線,案列多,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,歡迎了解。
噴拋丸設(shè)備、噴丸強(qiáng)化技術(shù)服務(wù),182 0189 8806 文章鏈接:http://www.zj-door.cn/1469/